在石灰石生產(chǎn)線上,破碎系統(tǒng)是石灰石生產(chǎn)工藝流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),對(duì)于該環(huán)節(jié)的合理有效設(shè)計(jì)與控制能夠保證最終的成品質(zhì)量。所以,各大石灰石生產(chǎn)廠家都十分注重破碎系統(tǒng)設(shè)計(jì)的高能性。我公司作為專業(yè)的石灰石設(shè)備生產(chǎn)廠家,我們就石灰石破碎系統(tǒng)高能設(shè)計(jì)進(jìn)行了研究,本文將詳細(xì)介紹。
現(xiàn)代石灰石生產(chǎn)廠都在向著大型化方向發(fā)展,所以對(duì)石灰石加工采用三次破碎三次篩分,閉合循環(huán)工藝。石灰石生產(chǎn)線主要產(chǎn)品為10—40mm塊礦,用于回轉(zhuǎn)窯焙燒。成品礦產(chǎn)率是衡量單位原礦生產(chǎn)出成品塊礦的關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。某廠的石灰石系統(tǒng)試運(yùn)行期間,10—40mm石灰石成品率僅達(dá)57.95%。石灰石成品率低位運(yùn)行,將增加制造成本,影響石灰石資源利用率,加大石灰石保供壓力。由此可見(jiàn)對(duì)石灰石破碎系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)的重要性。
一、傳統(tǒng)石灰石生產(chǎn)工藝流程
采用的是破碎、篩分采用三段破碎、三級(jí)篩分工藝。從礦區(qū)開(kāi)采的石灰石,由自卸汽車(chē)運(yùn)輸進(jìn)廠,卸入破碎站內(nèi)石灰石料倉(cāng),經(jīng)料倉(cāng)下可調(diào)速的重型板式喂料機(jī)喂入破碎機(jī)進(jìn)行破碎。破碎后的物料依次經(jīng)過(guò)l#皮帶機(jī)、2#皮帶機(jī)、振動(dòng)篩;篩上物通過(guò)4#皮帶機(jī)進(jìn)入原有生產(chǎn)線小鋼倉(cāng),篩下物通過(guò)3#皮帶機(jī)進(jìn)入石灰石儲(chǔ)存庫(kù),然后經(jīng)散裝機(jī)通過(guò)汽車(chē)將物料運(yùn)輸?shù)较乱簧a(chǎn)環(huán)節(jié)。具體流程見(jiàn)圖1,成品產(chǎn)率完成情況見(jiàn)表1。
二、存在問(wèn)題分析
1、破碎機(jī)下部下料溜子落差太大,皮帶的沖擊較大,將影響皮帶壽命。
2、一次破碎篩分之后的廢渣含量高,造成成品礦產(chǎn)出率低下。
3、破碎機(jī)破碎效率和能力不達(dá)標(biāo),破碎后的礦石中粒級(jí)超標(biāo)比率高。循環(huán)礦量增加,對(duì)二次破碎和三次破碎的生產(chǎn)能力造成壓力。同時(shí)循環(huán)破碎量增加是造成成品粉率高的又一主要因素。
4、轉(zhuǎn)運(yùn)站下料溜子落差太大,如此大的落差,久而久之,必定對(duì)篩網(wǎng)產(chǎn)生很大沖擊,篩網(wǎng)壽命將會(huì)大大縮短,進(jìn)而影響生產(chǎn)成本。
5、篩分效率不達(dá)標(biāo),上層篩篩上物中混入合格成品礦比率高,降低了成品礦產(chǎn)出率,增加了循環(huán)礦量,給二次破碎和三次破碎的生產(chǎn)能力造成壓力,同時(shí)增加循環(huán)破碎造成粉率提高。
6、破碎機(jī)室內(nèi)揚(yáng)塵嚴(yán)重,對(duì)人體和環(huán)境帶來(lái)了極大危害。
三、優(yōu)化設(shè)計(jì)方案
1、針對(duì)破碎機(jī)下料口與1#皮帶機(jī)落差較大問(wèn)題,在下料口處焊接了8塊錳鋼板(6=30mm,均垂直于皮帶運(yùn)行方向),并錯(cuò)落相間,形成料打料布局,有效減輕了物料對(duì)皮帶的沖擊。
2、研究石灰石破碎篩分系統(tǒng)工藝流程測(cè)試方案,按工藝流程進(jìn)行能力分析,診斷破碎篩分各流程的工序能力是否滿足工藝設(shè)計(jì)的要求,實(shí)施工藝達(dá)標(biāo)改進(jìn)。
3、分階段進(jìn)行1破碎后原礦粉率,2、3破碎機(jī)破碎后粒級(jí)分布比率,1、2振動(dòng)篩篩分效率的測(cè)定,為工藝研究和改進(jìn)提供驗(yàn)證依據(jù)。
4、針對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)站2#皮帶機(jī)機(jī)頭到振動(dòng)篩的落差過(guò)大問(wèn)題,將物料從2#皮帶機(jī)頭落下后,先落到溜子c面并在此積聚,這樣隨后輸送過(guò)來(lái)的物料就會(huì)先落到這些物料上,由此形成“料打料”,物料順著溜子繼續(xù)往下落并落到D面上,瞬間在此形成料堆,隨后而來(lái)的物料就會(huì)先打在這些料堆上才順著溜子落到篩面上,此時(shí)物料與篩面的落差只有1966mm,滿足生產(chǎn)要求。落料點(diǎn)距振動(dòng)篩基礎(chǔ)3m,且通過(guò)篩面縱向 。本改造自投人生產(chǎn)以來(lái),運(yùn)行狀況良好。
5、在提升機(jī)出料口處增加一臺(tái)振動(dòng)篩,與破碎機(jī)組成閉路循環(huán)破碎系統(tǒng)??刂坪Y網(wǎng)孔徑為6×6mm,為了選擇合適的織篩網(wǎng)金屬線的線徑為2.0~2.5mm。
6、針對(duì)破碎車(chē)間的粉塵問(wèn)題,我們?cè)诎逦箼C(jī)漏料溜子處各增加一個(gè)單層鎖風(fēng)翻板閥,以阻擋粉塵通過(guò)此處向破碎車(chē)間擴(kuò)散。同時(shí)在短皮帶出料口處增加擋風(fēng)皮,擋風(fēng)皮用廢皮帶做成,以防止風(fēng)從短皮帶卸料口處進(jìn)入收塵風(fēng)管,造成收塵風(fēng)管短路,影響破碎機(jī)下料溜子的正常收塵。
四、改進(jìn)后經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益
按照石灰石可控成本24.61元/t計(jì)算,改進(jìn)后的工藝可使項(xiàng)目每年增加741.9915萬(wàn)元;石灰石資源利用率提高9個(gè)百分點(diǎn),按照年產(chǎn)220萬(wàn)t石灰石成品礦計(jì)算,每年減少消耗資源56萬(wàn)t,礦山服務(wù)年限得到延長(zhǎng);由于有效提高石灰石塊礦產(chǎn)率,減少了石灰石廢渣排棄量,節(jié)能減排效果明顯。
通過(guò)了一系列的優(yōu)化改進(jìn)實(shí)現(xiàn)了石灰石生產(chǎn)線的效益較大化,我公司在石灰石生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)方面有著幾十年的經(jīng)驗(yàn),能夠根據(jù)客戶的需求優(yōu)化設(shè)計(jì)石灰石生產(chǎn)工藝,同時(shí)保證優(yōu)越的石灰石設(shè)備供應(yīng)。詳細(xì)的石灰石破碎生產(chǎn)線信息,可致電咨詢:0371-67772626。