某選礦廠原設(shè)計(jì)的破碎工藝能耗高,生產(chǎn)花錢少,造成了資源的嚴(yán)重浪費(fèi),為了提高破碎工藝水平,該廠通過選購(gòu)紅星機(jī)器的破碎設(shè)備,對(duì)選礦破碎工藝及設(shè)備進(jìn)行了優(yōu)化改造。
一、工藝流程與主要設(shè)備配置
由于礦山標(biāo)高下降和1000萬t設(shè)計(jì)規(guī)模的需要,選礦廠碎礦設(shè)備選用紅星機(jī)器液壓圓錐破碎機(jī)。該設(shè)備是紅星機(jī)器自行設(shè)計(jì)制造的國(guó)內(nèi)較大的破碎設(shè)備,它具有液壓調(diào)整、保險(xiǎn)和非阻塞型破碎腔的特點(diǎn),從而優(yōu)化了我廠破碎設(shè)備配置,為破碎產(chǎn)品粒度及整個(gè)工藝的穩(wěn)定性提供了 。隨著粗碎機(jī)的建成投產(chǎn),形成了目前的粗、中、細(xì)三段一閉路破碎篩分工藝。
液壓
二、破碎設(shè)備及工藝的優(yōu)化改造
1、液壓圓錐破碎機(jī)技術(shù)改進(jìn)
由于該設(shè)備是我國(guó)首批設(shè)計(jì)制造,在結(jié)構(gòu)方面存在一些不足,隨著投產(chǎn)逐漸顯露出來,如:滑潤(rùn)系統(tǒng)配置不盡合理,油路不暢,潤(rùn)滑失效,下襯套、筒體左右襯板六種易損件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理等。針對(duì)這些問題,對(duì)液壓圓錐破碎機(jī)進(jìn)行完善改造:
(1)取消手動(dòng)干油泵,采用風(fēng)動(dòng)干油泵,在過渡期間,在軸套、固定套、錐形套上增設(shè)環(huán)形溜槽。在大錐齒輪和圓盤上增設(shè)4個(gè)通油孔,把中盤、圓盤上的一字形油溝改為梅花油溝。改進(jìn)后,不僅延長(zhǎng)了使用壽命,且減少了動(dòng)錐旋擺阻力。
(2)改進(jìn)密封裝置,提高偏心套壽命,將錐體底部密封用必25mm的夾線膠管,改為矩形截面的膠條,偏心套壽命提高近一倍。
(3)改進(jìn)易損件結(jié)構(gòu),將機(jī)體保護(hù)板由A 3鋼板改為矩型塊狀鑄件;將筒左右襯板、護(hù)板由平頂改為尖頂,以防止積礦過多抬起錐體;將錐體的下襯套外徑由2210mm改為2250mm,并根據(jù)實(shí)際磨損曲線相應(yīng)修改其它尺寸。
2、中破碎機(jī)的腔體改造
由于中碎機(jī)排礦口范圍所限,比較之下,破碎比明顯下降,從負(fù)荷量和能耗上看,具有較大的潛力。對(duì)此,我們根據(jù)目前采用高深式非阻塞型破碎腔的應(yīng)用效果,開始著手對(duì)中碎標(biāo)準(zhǔn)型圓錐破碎機(jī)的內(nèi)腔體動(dòng)錐與定錐襯板進(jìn)行改造,給礦口由350mm改為265mm;排礦口由30~60mm改為10~30mm;平行區(qū)長(zhǎng)度由175mm增至220mm,使中碎機(jī)由標(biāo)準(zhǔn)型向中間型過渡。
3、合理分配各段破碎機(jī)的破碎比
中碎機(jī)中間型改造結(jié)束后,我們將根據(jù)設(shè)備 ,結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況,對(duì)破碎比進(jìn)行合理調(diào)整,重新修訂破碎工藝操作條件。
4、閉路篩分采用耐磨篩板
3閉路篩分設(shè)備原來一直應(yīng)用鋼條篩蓖,使用壽命較短,既消耗大量的鋼材,又增加更換的勞動(dòng)強(qiáng)度,并直接影響細(xì)碎產(chǎn)品合格率。為了進(jìn)一步解決篩板耐磨問題,提高壽命降低消耗,確保粒度合格率,我們選擇了淮最近研制的高耐磨橡膠篩板。根據(jù)物料特性等因素選用厚度25mm,篩孔18mmX 40mm的篩板。經(jīng)過近2個(gè)月的生產(chǎn)實(shí)踐,篩板磨損較輕,壽命遠(yuǎn)大于鋼條篩蓖,且因?yàn)樵胍舻?,粉塵減少,安裝方便,受到現(xiàn)場(chǎng)操作人員的歡迎。
5、推廣應(yīng)用新型探鐵器
原礦中經(jīng)?;烊算@頭、鏟齒等不可碎鐵質(zhì)物體,經(jīng)常造成中碎、細(xì)碎機(jī)“噎鐵”和劃運(yùn)輸膠帶事故,嚴(yán)重威脅設(shè)備壽命,影響正常生產(chǎn),中碎機(jī)改型以后,根據(jù)破碎比重新調(diào)整的要求,中細(xì)碎機(jī)排礦口將縮小,若不采取措施“噎鐵”停機(jī)問題出現(xiàn)將更加頻繁。我們通過研究找到了一種可以完全克服磁性礦物影響,靈敏度高的金屬探測(cè)器,該產(chǎn)品在我廠中碎手選8號(hào)皮帶機(jī)試驗(yàn)應(yīng)用,不論運(yùn)輸膠帶上礦量多少,品位和磁性率高低,都達(dá)到很高的靈敏度,徹底解決過鐵造成的“噎鐵”和劃皮帶問題,為降低碎礦產(chǎn)品粒度提供 。
綜上所述,通過對(duì)老設(shè)備的更新改造及新設(shè)備的功能完善,解決了選礦產(chǎn)能耗低,成本高的問題,實(shí)現(xiàn)了增產(chǎn)降耗的目標(biāo),取得了較大的經(jīng)濟(jì)效益,為進(jìn)一步的破碎設(shè)備工藝優(yōu)化奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。