某選礦廠設(shè)計(jì)能力200萬(wàn)t/a,設(shè)計(jì)流程為破碎—磁滑輪拋尾—高壓輥磨—球磨—磁選—篩分,自2013年5月開(kāi)始試生產(chǎn)以來(lái),流程存在磨機(jī)負(fù)荷低、礦石過(guò)磨嚴(yán)重、精礦含水率高等問(wèn)題,為提高選礦廠運(yùn)行效率,現(xiàn)對(duì)鐵礦碎磨工藝進(jìn)行優(yōu)化。
一、原工藝存在的問(wèn)題
該鐵礦原工藝流程見(jiàn)圖1,選廠試生產(chǎn)后原礦品位僅30%左右,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)采用值(37.1%)。工藝存在以下問(wèn)題:①原礦鐵品位偏低,磁滑輪拋尾效果不理想,低品位礦石或廢石進(jìn)入后續(xù)輥磨系統(tǒng)甚至磨選系統(tǒng),增加了選廠能耗;②實(shí)際入磨量只有設(shè)計(jì)值的65%左右,磨機(jī)負(fù)荷率低、排礦粒度細(xì)、過(guò)磨現(xiàn)象嚴(yán)重,磨礦成本高;③精礦粒度細(xì),導(dǎo)致精礦篩篩分效率低,脫水效果不好,精礦水分含量超標(biāo)、卸裝困難,運(yùn)輸成本高。
圖1 鐵礦原工藝流程
二、工藝優(yōu)化
1、將直線篩篩孔尺寸由3mm更換成4mm
高壓輥磨產(chǎn)品采用篩孔尺寸為3mm的直線篩篩分時(shí)篩下產(chǎn)率僅42%左右,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的52%,相應(yīng)的入磨量也就達(dá)不到要求,磨機(jī)負(fù)荷率底,且一段球磨給礦粒度-0.074mm含量達(dá)34%~35%,一段磨礦溢流-0.074mm含量為91%~92%,過(guò)磨現(xiàn)象嚴(yán)重。將篩孔尺寸由3mm更換為4mm后與原篩孔尺寸進(jìn)行篩分試驗(yàn)對(duì)比,結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 直線篩不同篩孔尺寸篩分試驗(yàn)對(duì)比
表1表明,采用篩孔尺寸為4mm直線篩篩分時(shí)篩下產(chǎn)品產(chǎn)率較3mm時(shí)平均高出10個(gè)百分點(diǎn)以上。據(jù)此,將直線篩篩孔尺寸由3mm換為4mm,對(duì)改造前后球磨機(jī)磨礦指標(biāo)進(jìn)行了考察,結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 改造前后球磨磨礦指標(biāo)
由表2可知,直線篩篩孔尺寸由3mm改為4mm后,一段球磨的處理量可增加14%以上,一段球磨給礦-0.074mm含量降低,一段、二段球磨排礦的-0.074mm含量更加合理,減少了過(guò)磨。
2、直線篩篩上產(chǎn)品磁滑輪干式拋尾
原礦破碎至-35mm的時(shí)候,礦石中連生體含量高,拋尾效率低,高壓輥磨破碎后,檢查篩分的篩上物中單體解離的脈石含量較高,而其返回高壓輥的流程中無(wú)拋尾工藝,廢石循環(huán)給入輥磨機(jī),降低了設(shè)備處理能力,增加了碎礦過(guò)程能耗和設(shè)備折損,同時(shí)向尾礦系統(tǒng)輸入了大量尾砂。對(duì)直線篩篩上產(chǎn)品進(jìn)行了磁滑輪拋尾試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 磁滑輪拋尾試驗(yàn)結(jié)果
從表3可以看出,對(duì)篩上產(chǎn)品進(jìn)行磁滑輪拋尾,可以拋除鐵品位為3.60%、作業(yè)產(chǎn)率為25.43%的尾礦,精礦鐵品位提高了8.17個(gè)百分點(diǎn)。
3、改造效果
對(duì)該鐵礦碎磨流程進(jìn)行工藝改造,改造后流程見(jiàn)圖2,改造前后生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表4。
圖2 改造后的工藝流程
表4 改造前后現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比%
由表4可知,流程改造后,鐵精礦產(chǎn)品的鐵品位略有降低,但仍可滿足公司要求,尾礦鐵品位降低了2.52個(gè)百分點(diǎn),精礦鐵回收率提高了近1個(gè)百分點(diǎn),精礦粒度變粗后,精礦濾餅含水率平均降低了1 個(gè)百分點(diǎn),而且過(guò)濾工藝效率更高,降低成本的同時(shí)增大了公司產(chǎn)能。
三、結(jié) 語(yǔ)
1、該鐵礦實(shí)際采出礦石鐵品位僅30%左右,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)采用的37.1%。導(dǎo)致試生產(chǎn)時(shí),存在原礦品位偏低、磨礦成本高、精礦含水高等問(wèn)題。
2、該鐵礦直線篩篩孔尺寸由3mm增大到4mm,并對(duì)篩上產(chǎn)品增設(shè)磁滑輪干式拋尾工藝后,解決了過(guò)磨問(wèn)題,并且尾礦鐵品位降低了2.52個(gè)百分點(diǎn),精礦鐵回收率提高了近1個(gè)百分點(diǎn),精礦的濾餅含水率降低了1個(gè)百分點(diǎn),提高生產(chǎn)能力的同時(shí)降低了生產(chǎn)成本。
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